一,案例經(jīng)過。
月5日,運行人員執(zhí)行EH油再生裝置投運定期工作,現(xiàn)場操作人員操作后現(xiàn)場不起壓,壓力表沒反應(yīng),但摸了管道,而且開了壓力表計考克門,確認表計投入,遂將進口門關(guān)閉上后又開四圈后對DCS監(jiān)盤人員進行匯報,又下去一值班員檢查仍然無壓,就此判斷壓力表壞。后來想想仍覺得不放心,隨即匯報主值班員,EH油再生裝置投入不起壓, 壓力表可能壞了。
隨后現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),AEH油再生裝置過濾器上方有一排空螺母未擰緊,EH油源源不斷向外溢出,系統(tǒng)漏油,立即關(guān)閉進油門,擰緊螺母,漏油消失,隨即聯(lián)系檢修進一步處理,并清理現(xiàn)場積油。
查閱DCS歷史曲線,在EH油再生裝置投入時油位下降20mm,由原來381mm,下降至361mm,隨后穩(wěn)定無下降。
二,原因分析。
1、此次EH油再生裝置投運為機組于27日啟動后第壹次投運,投運前未對系統(tǒng)進行充油排汽,還按以前常規(guī)操作投運;
2、EH油再生裝置濾網(wǎng)更換濾芯后沒有對濾網(wǎng)內(nèi)進行充油,且恢復(fù)時排空螺母未上緊,留下了案例隱患,但由于未試投,未發(fā)現(xiàn)問題;
3、主值對EH油再生裝置投入風(fēng)險分析不到位,未做出有效得安排,未就初次投入這一情況做出說明,仍按常規(guī)方法操作;
4、投入過程中發(fā)現(xiàn)壓力表不起壓未認真檢查確認,未發(fā)現(xiàn)兩個壓力表,個量程過大160pasi,一個已經(jīng)反偏損失,投入時無法進行壓力監(jiān)視,且投入后未全面檢查即離開現(xiàn)場,漏油未及時發(fā)現(xiàn);
5、DCS監(jiān)盤人員對油位變化不敏感,油位下降發(fā)現(xiàn)不及時,且認為投EH油再生裝置油位下降是情理之中,對參數(shù)變化不敏感。
三、安全啟示。
1、針對現(xiàn)場得操作,在操作前必須要進行危險點分析,尤其是檢修后首次投運得設(shè)備,投運時要檢查各個參數(shù)變化,仔細檢查表計,系統(tǒng)連接及閥門狀態(tài)。
2、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場表計指示異常,首先要排查系統(tǒng)中是否存在問題,尤其是泄漏,表計投入情況及系統(tǒng)回路情況。
3、主副值班員必須對現(xiàn)場設(shè)備狀態(tài)熟悉,在出現(xiàn)異常立即停止操作,查明原因后再進行操作,切記盲目操作,僅憑經(jīng)驗操作;
4、現(xiàn)場操作時必須與監(jiān)盤人員聯(lián)系,提醒監(jiān)盤人員監(jiān)視參數(shù)變化,操作后對現(xiàn)場進行全面檢查。
5、現(xiàn)場表計,參數(shù)異常,如自身無法判斷,立即聯(lián)系相關(guān)可以人員幫助處理,待正常后再進行操作。