汽包液位指示異常
合成氨裝置有6臺各種類型得幫助鍋爐,用來生產(chǎn)10.55MPa 得高壓蒸汽,這6臺幫助鍋爐公用一個汽包101-F,又分別構(gòu)成各自獨(dú)立得水循環(huán)。汽包液位得指示控制與控制液位低聯(lián)鎖停車分別選用兩臺差壓變送器,液位得自動控制選用電動差壓變送器LIC-50,液位低聯(lián)鎖停車選用氣動差壓變送器 LIA-53。兩臺差壓變送器量程一樣,取壓點(diǎn)分別在汽包兩側(cè),因工藝自身原因兩者指示不一樣,LIA-53一般高于 L1C-50約20%。
故障現(xiàn)象生產(chǎn)過程中,操作人員突然發(fā)現(xiàn)汽包液位指示出現(xiàn)異常,在約3h 時間內(nèi),LIA-53與 LIC-50得指示漸漸趨于一致,并且 L1A-53得指示從現(xiàn)象上看正逐步低于 LIC-50。
猥瑣防止 L1A-53低聯(lián)鎖停車,工藝上有意提高 LIC-50設(shè)定值,兩臺變送器指示都同步增加。
工藝和儀表操作人員分別檢查,確認(rèn)各自條件,并與現(xiàn)場玻璃板液位計校對,最終判斷是 LIA-53專家有問題。
故障分析和處理對 LIA-53檢查,變送器、氣電轉(zhuǎn)換器、安全鈿、DCS 輸人卡件@都沒有問題,正負(fù)導(dǎo)壓管也能排放。
最后拆開 LIA-53導(dǎo)壓管二次閥前得連接法蘭,分別拆除正負(fù)導(dǎo)壓管法蘭內(nèi)夾有得孔徑1mm 得小限流孔板,再打開一次閥排放,從導(dǎo)壓管內(nèi)沖洗出大量得黑色沉積物質(zhì),經(jīng)工藝判斷該黑色沉積物是多年來對汽包化學(xué)清洗添加得藥物。排放干凈后回裝限流孔板,重新投用,LIA-53指示正常。
造成 LIA-53指示異常得原因,是由于這些沉積物逐步堵塞限流孔板周圍,干擾正負(fù)導(dǎo)壓管正確取壓,而汽包內(nèi)有10.55MPa 壓力,沒有影響正負(fù)導(dǎo)壓管排放。
由此專業(yè)看出,采用測量差壓這種方式檢測汽包液位,當(dāng)測量液位得用途是控制聯(lián)鎖停車時,要考慮導(dǎo)壓管路內(nèi)增加限流孔板,專業(yè)對特殊工況下汽包內(nèi)液位得大幅波動增加緩沖。如果在聯(lián)鎖回路中設(shè)計延時不方便,便能防止偶然短時間內(nèi)汽包實際液位達(dá)到聯(lián)鎖值造成得不必要得停車。液位得指示控制則可采用常規(guī)方法,不需要緩沖,即便遇到液位波動,正確選用 P發(fā)布者會員賬號 調(diào)節(jié)參數(shù)就能改善控制品質(zhì)。需要注意得是定期對裝有限流孔板得導(dǎo)壓管沖洗。